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水泥厂选粉机电流突然升高的原因及对策

2020-07-18 05:22160
德州晶华集团大坝有限公司2 500t/d预分解窑生 产线的原料粉磨系统采用φ4.6 m×(10+3.5)m中卸 烘干磨,配用TLS3100组合式选粉机。该系统自 投产运行后一直比较稳定,生料磨产量稳定在200t/h, 选粉机电流一直保持在210~220 A。但自2006年6月 开始,选粉机电流突然升高,电流在几分钟内增加 到380~395 A,造成选粉机过载跳停。这种现象一天 发生3~5次,严重影响生料磨的台时产量,甚至造 成回转窑低产量运行,增加熟料的生产成本。 
1原因分析 
当选粉机电流突然升高时,粗粉提升机电流急 剧下降,成品入库提升机电流略有变化;此时细磨 仓磨音开始变响。这说明选粉机电流突然升高是因 粗粉下料不畅,选粉机内部负荷过大所致。 
2006年由于原材料涨价和公路限吨的影响,我厂 石灰石供应不足,为此我厂从6月开始,采用工业废 渣一电石渣代替部分石灰石进行配料。由于电石渣粘 性大,流动性差,粗粉在粗粉回粉管道内流速减缓, 大量的粗粉不能及时排出,特别是在平台处易积料, 这是粗粉管道下料不畅的主要原因。 
2采取措施 
2.1改造粗粉出料系统 
(1)在内锥体内粗粉出料口下面焊结一块倾斜钢板 

(2)将选粉机粗粉出口处平台去掉
(3)重新调整粗粉回料溜子上重锤双翻板阀的配重,使其反应灵敏,动作灵活,防止因翻板阀活动不灵而造成积料。 
2.2加高选粉机内部风管 
将选粉机下部内风管加高200 mm(见图1),以防粗粉下料不畅流人风管而被气流再次带人选粉机,引起选粉机内部负荷过大,导致电流升高。2.3固定反击锥,防止其晃动 
选粉机的反击锥是用三根钢丝绳固定于上壳体上,反击锥和内锥体之间的环形间隙为25 mm,受含尘高速气流的冲击,反击锥有可能产生轻微的晃动,反击锥和内锥体之间的间隙发生变化,环形间隙变得不均匀,导致物料分散不均,选粉机选粉效率降低,循环负荷率增大,造成粗粉多,粗粉下料不畅。为此,我们采取三根角钢将调整好后的反击锥固定于内锥体上(见图1)。 
2.4优化操作参数,提高选粉效率 
(1)重新启用粗粉回料分料系统,按粗磨仓和细磨仓3:7比例进行分料,一是减少回细磨仓的物料量,防止回料溜子下料不畅,同时减轻细磨仓的负荷,提高其研磨能力;二是使一部分物料进入烘干仓、粗磨仓,改善物料在这二仓内的流动性。 
(2)选粉机风量的大小与选粉效率、产量和细度的高低有着密切的关系。风量大,选粉效率高;细度粗,产量高。在生料细度方面,我们根据生产的实际情况作了适当的调整,生料细度80 um筛余由12%提高至14%,为此,我们增大循环风机进口阀门开度,由原来的60%提高至65%,同时将循环风阀门由原来的6%提高至10%,提高选粉机的选粉效率,降低其循环负荷率。 
3结束语 
从2006年6月中旬改造至今,再也没有发生过选粉机电流突然升高现象,生料磨产量稳定在210 t/h,为整条熟料生产线连续、稳定的生产提供了保障。

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